当前位置: 注塑机 >> 注塑机介绍 >> 降废增利创佳绩,注塑团队我先行废品管理
“咬定青山不放松,立根原在破岩中;千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”正如注塑咬定”二次料”不放松,立根将在”塑料件”中,无论降废之路多艰难,仍然坚持改善中。
长期以来,注塑塑料件下线是注塑车间的痛点,其二次料产出率一直居高不下。塑料件下线导致品质风险高、生产效率低、管理成本高、材料浪费大、自制产值不达标等等无穷尽的后续问题,最终影响到工厂的生产交付及经营状况。
痛定思痛,为突破瓶颈、改变现状,注塑团队坚定地走上了降塑料件的道路。
站立检讨汇报
所有成员汇报当前的未处理的报废问题点,共同头脑风暴、献计献策。
我的机台我负责
塑料件下线管控最重要的改变是:从事后的分析整改转移到重视过程紧盯、立即调整。为此注塑团队将19台注塑机划分归属至6名人员(工艺、班组、调机),在过程中对自己的机台负责。
烫金不良下降比例34%
(一)弹簧夹持烫金卷纸
问题点:
夹持过紧,烫金纸进行卷动时易错位,造成烫金部位跑偏、重叠等不良。
夹持过松,烫金卷纸不随传动杆滚动,造成烫金部位重印、漏印。
改善点:
利用废弃毛细管自己卷弹簧。
烫金夹具处留下适当空隙,放入自制弹簧作弹力装置,根据夹持力大小随意调节弹簧形态,调试夹持力可使烫金达到最佳效果。
丝印不良下降比例63.5%
(一)丝印面板降温处理
问题点:经过实际检测,面板在刚脱离模具时表面温度高达75℃,在进行面板丝印的时候会大幅度加热网板表面温度,造成网板温度高、干网快,增加了洗网频次和不良报废率。
改善点:制作纸制导风通道,增加一台移动空调作为制冷源,在面板进行烫金的过程中外力制冷,再进行丝印。
(二)干网预警
问题点:丝印网板在使用过程中会随时间的变长失去水分,造成网板干网,油墨堵塞网孔出现批量不良品。且不同环境温度下,油墨干网时间不一致,生产过程难监控。
改善点:利用蜂鸣器、时间继电器、二极管等装置组装成一个计时报警装置。根据不同的环境温度可以设置不同的报警时间,在干网发生前5-15分钟进行预警。
黑纹下降比例34%
问题点:5月9、10日2日内35DA面板产品黑纹每班报废50件左右,每天多件,折合注塑机产能1.5小时。
改善点:通过黑纹位置,注塑周期参数分板原因进行整改,将2组参数降低15度。
团队力量是深不可测的,经过大家共同的努力,5月注塑二次料产生率达成9.18%,环比4月下降了21.2%,希望注塑团队继续努力,再创佳绩。
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